本网讯 大唐长春第二热电公司坚持价值思维和效益导向,紧紧扭住褐煤掺烧的“金手指”,向配煤掺烧要效益。2013年,该公司掺烧褐煤完成279万吨,掺烧比例高达79%,各项掺烧指标均达历史最好水平,增收创效成果显著。
抓住关键,优化结构降煤价。2013年,该公司对煤炭供应链进行结构性调整,提出并实施了煤炭供应主渠道战略,有效降低标煤单价。一是稳固国有煤矿,开发低价市场煤源。该公司利用主力客户优势,与矿方签订长期供销合同。增加了褐煤供应第二主渠道,实现褐煤供应的“两条腿走路”。二是取消中间商,提质降价。彻底取缔了中间商供应链,确立了企矿直营的新型供应模式,有效降低采购成本。三是跟踪市场,引入浮动煤价结算机制。该公司增加市场价煤炭采购比例,享受合同外采购优惠价,仅此一项,全年降低标煤单价24元/吨。
抓住管控,优化运行增配比。该公司制定并完善了《褐煤掺烧工作管理方案》,成立了以总经理和党委书记为组长的褐煤掺烧工作领导小组,把褐煤掺烧目标分解到月、到天。先后2次完成了4台机组的褐煤改造工作,使锅炉对褐煤掺烧的适应性显著增强。细化各机组的混配方式,规定了各时段的上煤方式。根据机组负荷及时调整上煤结构,按照安全掺烧、不影响负荷掺烧、经济掺烧的原则进行配煤掺烧,着力加大平峰和低谷时段的褐煤掺烧量。统筹安排好煤源、煤质检验、接卸排上堆取的结构优化,确保来煤、检验、上煤、制粉各个环节无缝对接。
抓牢安全,守住红线不放松。为保证褐煤掺烧的安全性,该公司制定并完善了《褐煤掺烧管理办法》,将安全掺烧作为褐煤掺烧的首要原则,重新修订了《制粉系统防爆措施》,编制了《制粉系统轮换检查制度》,推行《磨煤机进罐检查制度》,加大设备检查和巡查力度,加强积煤、积粉清理,及时消除安全隐患。对3-6号炉木屑分离器进行改造,在5号炉2号磨煤机入口防爆门引出管处加装导流板,加强漏煤、漏粉、漏风治理,有效抑制了褐煤掺烧的风险。同时,积极应对异常极端天气,定期开展防制粉系统爆破、防棚煤等应急预案演练,确保安全生产工作万无一失。