本网讯 面对各种困难和挑战,2013年,大唐耒阳发电厂坚持价值思维和效益导向理念,抓关键、攻难点,以存储管理、落实纠偏、绩效考核为抓手,聚焦混煤掺烧工作,拓展“低劣、高硫”等经济煤种的掺配工作,一举扭转了连续10个月亏损经营的局势,实现全年发电43.73亿千瓦时,超额完成年度盈利目标。
面对复杂多变的燃煤市场,该厂超前预测和谋划,广开煤源,优化方案,保证燃煤合理供应。首先,依据存煤结构及来煤变化,把煤场由以前的7个区细分为11个区,对高硫煤、低劣煤、优质煤均衡堆存,优先消耗底、边、遗、旧煤,减少存煤损耗。其次,根据机组负荷和设备工况,在保证安全、节能、环保的前提下,优先消耗高硫煤、低劣煤,通过细化掺配方案,不断优化存煤结构,提高燃烧质量,最大幅度地减少了发电成本。2013年,该厂掺配非适炉煤接近掺配总量的50%,掺配高硫、低劣等“经济煤种”占掺配总量的32.13%,大大降低了发电燃料成本。
该厂以闭环管理与偏差管理为手段,以解决问题和摸索规律为要求,通过不同煤种不同比例的掺配试验,反复对比和分析配掺指标与效果,在制定、执行最佳掺配方案的同时,及时跟踪发现掺配方式、过程监管、沟通协调、锅炉燃烧等环节存在的偏差,以“闭环问责、经济考核、限期整改”为原则,持续改进掺配方案,强化掺配管理,优化燃烧方式。2013年,该厂掺配燃烧试验75次,掺配方案变更33次,发现和堵住掺配、掺烧管理和执行漏洞近40起,实现了过程监管最严、燃烧效果最佳、掺配方式最优。
面对环保部门对烟尘排放物的高要求,特别是对含硫量的严格标准,该厂针对高硫煤、低热值煤的“性格特点”,强化值班员的配掺培训,及时总结成功经验,把控制掺配比例的最佳方式运用到实际操作中。该厂还以绩效考核为平台,出台相关管理细则,加强对掺配工作的日常监督和考核,及时控制人员差错,坚决杜绝高硫煤、低劣煤单一上仓情况,确保掺配效果可控在控,确保了掺配“不安全”行为始终控制在萌芽状态。2013年,该厂未发生一起因掺配不当而出现的环保事件和机组甩负荷事件,配煤掺烧合格率始终保持在96%以上,个别班组更是高达98%,为该厂盈利创效和全面完成年度目标任务打下了坚实基础。